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發(fā)布時間:2015-07-14 10:06:51
更新時間:2021-05-24 10:06:51
作者:紅星機器
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煤
某選煤廠采用重介質(zhì)選煤方法,年處理原煤240萬t,日處理原煤7272.7t,小時處理原煤454.5t,設(shè)計工作制度為每年工作330d,每天兩班生產(chǎn),一班檢修,設(shè)備運轉(zhuǎn)時間為每天16h。原煤全入洗,塊煤(200-13mm)采用重介質(zhì)淺槽分選機分選,末煤(13-1.0mm)采用兩產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥(1.0-0.25mm)采用壓濾機回收。
該選煤廠開始聯(lián)合試運轉(zhuǎn),隨著入洗原煤質(zhì)量的不斷變化,洗煤工藝系統(tǒng)出現(xiàn)了不少問題,在選煤廠原煤篩分試驗的基礎(chǔ)上,對全煤入洗工藝進行了分析。
(1)該礦末原煤實際產(chǎn)率約為70%,而選煤廠設(shè)計末原煤占原煤產(chǎn)率的50.94%,超出了選煤廠末原煤實際處理能力。
(2)該礦實際生產(chǎn)中煤泥總產(chǎn)率約為17%,其中煤泥壓濾需要產(chǎn)率約為12%,而選煤廠設(shè)計煤泥產(chǎn)率為14.82%,其中煤泥壓濾處產(chǎn)率為6.53%,因此實際每天有一半煤泥未經(jīng)壓濾機壓濾處理,沉積至濃縮池。
該礦原煤煤質(zhì)較差,灰分較高,為28.5%,發(fā)熱量較低,為18.6kJ/kg,市場競爭力不足。近年來,隨著能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、煤炭市場低迷、電煤量下降等實際情況,用戶對煤質(zhì)的要求更高。因此,對全煤進行洗選加工,以達到排矸、降灰、提高發(fā)熱量和環(huán)境保護的目的是必要的。
為滿足用戶市場需求,適應生產(chǎn)的需要,保證末煤全部入洗,對煤泥工藝系統(tǒng)進行改造,提高煤炭質(zhì)量,促進銷售,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
1、改造目的
經(jīng)對選煤廠煤泥工藝系統(tǒng)改造,提高粗煤泥不進入濃縮池的回收產(chǎn)率,降低細煤泥進入濃縮池的產(chǎn)率,減輕煤泥壓濾壓力,實現(xiàn)煤泥系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),達到原煤全部入洗的目的。
2、改造方案
(1)原煤泥處理工藝
在選煤廠初步設(shè)計中,1.0mm以下的末煤全進入煤泥水處理系統(tǒng),煤泥經(jīng)旋流器濃縮后經(jīng)0.5mm弧形篩過濾,即大于0.5mm的顆粒不進入濃縮池經(jīng)離心機脫水分離出去,小于0.5mm的顆粒進入濃縮池,經(jīng)壓濾機壓濾處理分離出來。
(2)原煤篩分試驗分析
通過對原煤取樣,并進行(-1mm級)篩分試驗。根據(jù)煤礦原煤(-1mm級)篩分試驗結(jié)果,若篩孔定為0.25mm,則可增加32.04%的篩上物進行回收,即減少32.04%進入濃縮池的煤泥量,從而減輕了濃縮池、壓濾機等的工作量,保證煤泥處理系統(tǒng)的正常運行。
(3)改造方案
根據(jù)選煤廠實際情況,結(jié)合我國部分選煤廠成功的經(jīng)驗,經(jīng)過認真研究論證,高頻篩具有處理能力大、篩孔孔徑小(0.25mm),分級、脫水效果好,改造費用較低,工期短等特點,是相對可行的改造方案。即拆除現(xiàn)有2臺螺旋分選機更換為2臺高頻篩,達到末煤全部入洗的目的。
(4)改造工藝
改造后煤泥處理工藝流程可以看出系統(tǒng)改造后對0.5~0.25mm粒級的煤泥回收,一方面可以減少進入濃縮池的煤泥量,另一方面在綜合分析市場需求及確保煤質(zhì)的情況下,可考慮將多回收的煤泥進行銷售。
(5)改造內(nèi)容
設(shè)備選型:根據(jù)選煤廠實際生產(chǎn)能力,煤泥量約占原煤的17%,按原煤產(chǎn)量7000t,每天生產(chǎn)16h計算,要求最小處理量為74.38t/h,故高頻篩主要選型參數(shù)如下:入料粒度不大于5mm,篩孔尺寸0.25-1mm,處理能力40-50t/h,電動機功率2×5.5kW。
改造內(nèi)容:拆除原來的2臺螺旋分選機及原管路、溜槽,安裝2臺高頻篩及溜槽、支撐底座、電纜等配套工程,運行調(diào)試,工程驗收。
若按選煤廠每天洗選6000t原煤,根據(jù)選煤廠煤泥(-1mm級)篩分試驗結(jié)果,煤泥中可多回收32.04%的細粒度產(chǎn)品,即每天可多產(chǎn)生240t粗煤泥,經(jīng)分級、脫水后,綜合灰分約為25.67%,屬中灰煤,能夠滿足用戶要求。按末精煤420元/t、煤泥80元/t計算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益2692.8萬元。
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該項目的實施,實現(xiàn)了煤泥系統(tǒng)的正常運行,降低了細煤泥產(chǎn)量,提高了粗煤泥回收產(chǎn)率,達到了煤炭生產(chǎn)、洗選加工的可持續(xù)發(fā)展,并具有良好的經(jīng)濟效益。另外,高頻篩在煤礦選煤廠煤泥回收系統(tǒng)中的成功應用,對選煤廠設(shè)計和工藝系統(tǒng)改造具有理論與實踐指導意義。
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